11月中旬,陽極分公司組裝車間順利完成中頻爐電控系統(tǒng)技術(shù)升級改造,目前已經(jīng)同步安全運行10余天,設(shè)備運行效率、穩(wěn)定性、安全性明顯提升,中頻爐熔化鐵周期較之前縮短了25分鐘,澆鑄銜接效率提高了約15%。 組裝車間中頻爐電控系統(tǒng)自2018年投運以來,經(jīng)過6年的不間斷運行,設(shè)備元器件已達到使用周期,加之車間澆鑄工藝的不斷優(yōu)化,中頻爐生產(chǎn)出現(xiàn)了運行功率低、熔化磷鐵周期長、爐前工生產(chǎn)操作難度大等問題。為解決此問題,10月起,組裝車間主動與設(shè)備廠家對接,提前規(guī)劃工藝流程、嚴謹設(shè)計改造安裝步驟、精密模擬施工預(yù)案,制定詳實的中頻爐電控技術(shù)改造方案。11月7日,車間提前做好隔離措施和安全防護,在保證中頻爐生產(chǎn)不停、澆鑄作業(yè)銜接照常的情況下,采取2#、3#、1#電控柜倒閘換向交替作業(yè)的施工方法,加裝、更換配電主控板、整流觸發(fā)板、低通濾波組件等重要元件,增加了進線濾波磁環(huán)、吸收電阻電容,加大了同步、中頻變壓器容量,徹底解決了電路諧波穩(wěn)定性問題,并且重新分布、規(guī)整線路布局,確保柜體的安全可靠。在改造期間,車間爐前班、澆鑄班職工還利用停爐換爐間隙,主動為中頻爐爐體電磁線圈抽濕防潮、加固更換水系統(tǒng)接頭,保證了系統(tǒng)改造穩(wěn)定可靠。 下一步,組裝車間將積極組織開展設(shè)備改造、技術(shù)創(chuàng)新工作,著力在降低生產(chǎn)成本、優(yōu)化作業(yè)環(huán)境、提升生產(chǎn)效率等方面出力氣、下功夫,齊心協(xié)力破解生產(chǎn)技術(shù)難題,有序推動各項工作穩(wěn)步向前。 |
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